为强化高炉的冶炼强度,提高铁水产量,nm400耐磨板,大型高炉通常都采用精料、高风温、富氧喷吹等手段,并配合以布料为核心的上部调节和与鼓风喷吹为主的下部nm400耐磨板调剂,使高炉达到顺行、高产、、的效果,从而降低铁水成本。就高炉目前的操作条件来讲,富氧必须同喷煤的效果密切配合,才能nm400耐磨板使高炉生产增加效益。
高炉富氧鼓风,相应减少风量,使鼓风中N2浓度降低,使风口前燃烧单位碳素所需风量减少,从而减少了炉腹煤气量,一方面提高了理论燃烧温度,同时也减少了煤气对炉料的阻力,有利于高炉顺行,提高冶炼强度。在一定富氧范围内,随富nm400耐磨板氧率的增加,理论燃烧温度升高,使热量集中于高炉下部,使炉料熔化速率加快,当煤气量减少到不能满足快速熔化对铁矿间接还原度的要求时,将会增加炉缸内的直接还原度,从而使焦比增加,这是高炉炼铁所不希望的。因此,高炉nm400耐磨板富氧有一定的限度,目前操作优越的高炉富氧率也只有6%~8%。
nm400耐磨板含有适量钛元素的焊丝能满足大电流、高线能量输入、高度自动化焊接的要求,可显著提高焊接效率,同时提高焊缝的机械性能,此类焊丝得到了广泛的应用,市场需求量逐年增加。江苏省沙钢集团于2012年成功开发了一系列含钛焊丝钢,但这类钢种在连铸过程中存在的一个**问题是钢液的黏度较大,采用小方坯连铸时甚至难以浇完1炉。nm400耐磨板连铸水口结瘤与炼钢过程中产生的夹杂物密切相关。
nm400耐磨板江苏省沙钢研究院的学者采用两种脱氧制度试制了H08C焊丝钢,方案1为先采用硅、锰预脱氧,再用钛进行终脱氧;方案2为先采用铝深脱氧,再进行钛合金化。用扫描电镜分析了不同脱氧制度下钢液中夹杂物的形貌、成分以及连铸水口结瘤物的组成,采用电解的方法提取了钢中夹杂物并进行了定量分析。结果表明:精炼结束后,两种脱氧制度钢液中夹杂物的类型相同,nm400耐磨板都为MnO-Al2O3-SiO2-TiOx、MgO-Al2O3-TiOx夹杂物,方案1钢液中w(TiOx)=0.0033%,方案2钢液中w(TiOx)=0.0008%;两种方案结瘤物中的非金属相组成与钢液中的夹杂物成分相同,但方案1的结瘤物中含有较多的金属相,而方案2基本不含金属相。采用方案2的脱氧制度有利于nm400耐磨板改善连铸过程中水口的结瘤问题。
按照全行业8亿吨钢铁产能的规模,钢铁行业的物流量应**过40亿吨,我国钢铁行业的物流费用是一个千亿元的大市场。在生产工艺对标、能源消耗对标之后,物流成本对标将成为行业内降本的方向。
现阶段钢铁物流还存在诸多问
根据笔者对行业内众多企业的调研所掌握的情况,钢铁物流现阶段存在的问题主要体现在如下几个方面。
行业层面,统计和计量工作滞后。统计是一切工作的基础,没有基础数据就无从对标,更无从降本。钢铁行业的统计工作已进行多年,现在已经对工艺、能源、环保等方面的费用构成进行计量,将其纳入统计范围。实际上,我国钢铁企业的物流成本是仅次于原燃料采购成本的出,钢铁企业的物流成本占钢材总成本的15%~20%。如此大比重的费用构成,应当早日纳入统计范畴,以利于各个钢铁企业摸清家底,从而在行业范围内对标降本,挖掘钢铁行业的*三利润源泉。